通常铁矿选矿车间日处置量为1200t,选铁设备一些易损件常常呈现磨损和腐蚀表象,严峻时分会形成停产。近些年来,选矿公司不断尝试用各种办法对选铁设备易损件进行修正处置,探究出一些有用办法,供同行学习。
1.原矿及尾矿拌和筒的修正
选铁设备中原矿及尾矿拌和筒的筒体是用8mm厚的钢板焊接而成,内径为2m。投产不到一年,筒体就被磨漏,有必要停产检修。若是选用耐磨资料加工,本钱太高。经剖析,决议选用3mm厚的钢板在原筒体外围焊接1层外套,空隙为50mm,中心灌以水泥、砂子和速凝剂(首要是为了让水泥加快凝结),修正后运用效果杰出。
2.5A浮选机叶轮联接螺栓及中空轴的修正
5A浮选机中空轴与叶轮选用螺栓联接,若是不进行耐磨防护,经过一段时间的作业,螺栓头就会磨损,致使叶轮掉落而无法正常作业。该车间用水泥、砂子和速凝剂将中空轴与叶轮联接的部位包裹起来,起到保护效果。当需求替换叶轮时,用锤子将水泥层敲掉即可。也可用1根塑料管剖开,将中空轴包住,然后用塑料焊枪将剖开处的缝隙焊好,外面再用水泥将空轴与叶轮联接的当地包住。
3.运用效果
众多选铁厂矿选用上述办法对拌和筒及5A浮选机进行耐磨修正处置后,选铁设备作业正常,只需在检修时对有些磨损以及渗漏的当地进行焊补,再未因磨损严峻而致使停产。该办法简单易行,本钱低,可有用处置因易损件磨损而影响出产的疑问,可供同类选铁设备出产公司学习。
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