含有金属的灰渣由人工或者给料机从设备的进料口加入,在转动的扬料铲的作用下进入研磨辊和研磨环之间的夹角内。受主轴转动的离心力的作用,加入的物料被挤压、研磨、剪切、摩擦,灰渣中的非金属由于性脆、强度低被粉碎成细粉,由于金属具有压延性、强度高的特点,形状和大小几乎没有大的变化。此时由于风机的作用,不含金属的细粉和金属分离并被抽入旋风分离器由闭风卸料器排出机外。金属在扬料铲离心力的作用下排出机外,完成分离过程。
一:环保 由于该设备内物料的运行完全靠风机产生的风来完成,并且 是负压运行。所以,整个工作过程中无粉尘逸出, 改善了工作环境,杜绝了粉尘污染。
Ⅰ型
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Ⅱ型
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Ⅲ型
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Ⅳ型
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主轴转速(R/MIN)
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240
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160
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145
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140
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磨辊直径(MM)
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150
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210
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260
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270
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磨辊高度(MM)
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100
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150
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150
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150
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主机功率 (KW)
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7.5
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15
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18.5
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22
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风机功率 (KW)
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5.5
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11
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15
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18.5
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总功率 (KW)
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13
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26
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33.5
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40.5
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时产量 ( T)
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0.3-0.5
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0.6-0.9
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0.8-1.2
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1.2-1.5
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症状
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原因
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处理方法
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成品出料口喷灰、成品含灰量大
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出料口风压高
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开大小调风门、清理除尘袋积灰
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成品出料速度过慢
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出料口风压低
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关小小调风门
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废灰金属含量超标
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系统风量过大
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关小大调风门
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症状
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原因
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处理方法
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主机响声异常 振动大
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1.进入铁块
2.加料速度过慢
3.进料太细
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停机检查 排除故障
加快加料速度
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风机振动大
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叶片磨损严重
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更换风轮
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除尘器积灰过多
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闭风卸料器未关闭
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关闭闭风卸料器
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出料质量差
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铲刀、磨环、磨辊磨损严重
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修复或更换
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铝灰分离机操作规程:
开机 先开风机,风机启动后再开主机,主机转速正常开始加料。
1.每班下班停机时检查每个磨辊的上面是否与磨环上面在一个平面上,如果不在一个平面上说明磨辊轴承室的轴承已经磨损,A型系列设备主要检查磨辊上轴承的磨损情况以及轴承室内上螺母是否松动,B型系列设备主要检查磨辊下轴承的磨损情况。将情况反馈给厂家,在厂家指导下调整或更换;